進入二季度,龍鋼公司煉鐵廠緊扣“提質增效、升級轉型、綠色智能”三大主題,大力推進設備自動化、智能化系統(tǒng)改造升級,堅持以“智”攻堅、以“行”克難,全力提升企業(yè)安全本質化水平。
“數(shù)字化+”數(shù)據(jù)賦能更精準
據(jù)了解,因早期設計缺陷,該單位槽下給料機的啟停信息、重量信號等環(huán)保歷史數(shù)據(jù),在工控機畫面及數(shù)據(jù)庫中未設置存儲功能,造成人員無法查詢歷史信息和完成特定功能操作。
為解決這一問題,王軍工作室電氣技術人員發(fā)揮專業(yè)特長,利用C#高級編程語言的泛型優(yōu)點和特性,通過類庫程序和PLC通訊,編程制作工控機專用桌面程序,順利解決了上述問題。改造后,當槽下設備啟動和停止時,自動插入字段,便可長期保存?zhèn)淞蠑?shù)據(jù),并可進行歷史數(shù)據(jù)隨時查詢,進一步推動了安全環(huán)保工作長期穩(wěn)順。
“互聯(lián)網(wǎng)+”集中監(jiān)控全覆蓋
改造前,該單位1#-4#高爐煤氣集中監(jiān)控僅能在專業(yè)科室煤氣專業(yè)組進行查看,其余相關崗位無法掌握本區(qū)域實時煤氣濃度情況,造成工作調度滯后,不利于工作效率提升。
針對以上問題,王軍工作室電氣技術人員通過巧借WINCC軟件的WEB發(fā)布技術,并對集中監(jiān)控上位機地址、程序進行修改,將該系統(tǒng)監(jiān)控畫面發(fā)布在內部局域網(wǎng)上等措施,一舉實現(xiàn)了集中監(jiān)控全覆蓋效果。改造后,崗位人員只需輸入網(wǎng)址,便可直接在瀏覽器中查看,有效提高了高爐煤氣集中監(jiān)控的安全系數(shù)。
“自動化+”安全聯(lián)鎖促生產
高爐是一個高壓高溫的容器,當爐頂出現(xiàn)異常高壓時,如不能及時泄壓,容易發(fā)生重大安全事故。在實際生產中,若高爐主控室畫面顯示油缸關閉信號時,但實際存在偏差,可能造成高爐噴料等事故,存在較大安全隱患。
為確保安全生產,該單位工藝技術人員與電氣人員強強聯(lián)手,決定搶抓高爐檢修時機,通過完善聯(lián)鎖程序及控制畫面,設置聯(lián)鎖投入、切除和壓力動作值設置等功能,加裝強制關閉操作按鈕,有效消除了安全隱患。改造后,當出現(xiàn)危險壓力時,爐頂大放散閥將自動打開,確保人員和設備安全;當正常生產中,爐頂大放散閥門關閉不嚴,操作人員可利用強制按鈕進行微調,確保了生產閥門關閉可靠,大幅降低了設備事故率,保障了安全生產。
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