按照“滿產(chǎn)創(chuàng)效、各司其職、責任延伸、賞罰分明”十六字要求,近期,龍鋼公司緊扣“提質增效、升級轉型、綠色智能”三大主題,對標公司歷史最好水平、行業(yè)先進水平,極致挖潛,為實現(xiàn)減虧脫困目標任務創(chuàng)新賦能。
穩(wěn)產(chǎn)高效,精、細、實保落實
龍鋼公司積極貫徹落實集團公司各項決策部署,以精細化管理為要求,不斷突破“慣性”生產(chǎn)管理理念,創(chuàng)新管理思維,以開源節(jié)流“精”為本,降本增效“細”當家的管理模式,圍繞“以銷定產(chǎn)、以效定產(chǎn)”,積極發(fā)揮“品規(guī)優(yōu)化、燃料優(yōu)化、廢鋼優(yōu)化、合金優(yōu)化、含鐵原料優(yōu)化”五個經(jīng)營管控小組作用,優(yōu)化生產(chǎn)組織,提高增效品種產(chǎn)量。嚴控生產(chǎn)工藝,提質增效降本,強化外圍要素保障,護航生產(chǎn)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行,以生產(chǎn)、設備、工藝要求為標準,精細策劃生產(chǎn)檢修方案,加強各工序生產(chǎn)、檢修過程管理,理順鐵前、鐵鋼和鋼后各工序關系,打通從原料到中間產(chǎn)品、成品、再到銷售的聯(lián)動生產(chǎn)模式,為精準高效完成公司全年各項生產(chǎn)經(jīng)營目標任務夯實基礎。
各司其職,能質匹配高效用
龍鋼公司積極貫徹落實集團公司《能效標桿三年行動方案》,以“能質匹配、高質高用、等效替代、跨界尋優(yōu)、能盡其效”為極致能效著力點,為公司高質量發(fā)展賦能。
“報告王主任,450m²燒結余熱小時發(fā)電指標比正常值少發(fā)3.5萬Kwh/h,未達到滿負荷運行狀態(tài)。”經(jīng)過數(shù)據(jù)匯總分析和判斷,生產(chǎn)指揮控制中心調度員把消息匯報當班調度主任。“馬上組織設備能源辦、技術質量辦、能源管控中心到現(xiàn)場調查原因……”接到電話后,調度主任立即組織相關職能單位深入一線進行調研。
他們從入口煙氣量和廢氣溫度入手,經(jīng)過跟蹤調查,綜合分析判斷,找到了影響發(fā)電量低的原因,并從信息傳遞、異常處置方面,制定配料、工藝、設備操作等措施,及時糾錯糾偏,讓發(fā)電指標重新回歸正常,確保了450m²燒結余熱發(fā)電能源介質的高效利用。
改革創(chuàng)新,極致降本求突破
“鐵水入爐溫度必須完成新突破,務必為煉鋼經(jīng)濟冶煉創(chuàng)造先決條件。”在鐵水“一罐制”攻關專題會上,鐵水“一罐制”項目負責人強調。
“不為問題找開脫,只為問題想辦法”。自該項目投運以來,鐵水平均溫降、周轉次數(shù)、小時進罐數(shù)等指標均取得了歷史性突破,創(chuàng)造了龍鋼速度,但受高爐底高度、開關蓋方式等客觀因素影響,高爐底不能進行開關蓋操作,影響鐵水罐關蓋時長占比,導致鐵水入爐溫度一直未突破1400℃大關,成為制約煉鋼經(jīng)濟冶煉關鍵環(huán)節(jié)。針對此問題,公司協(xié)同聯(lián)動,通過基層調研、專題討論等措施,采取在3#-5#高爐爐底安裝6套自動升降固定罐蓋裝置,進一步提高了鐵水罐加蓋時長占比指標,減少了熱量損失,實現(xiàn)了生產(chǎn)技改“以小見大”的效果,為公司高質量發(fā)展奠定了堅實基礎。
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