本網訊(通訊員 靳光輝 孫斌)在公司扭虧脫困的重要關頭,煉鋼廠職工在做好安全生產的同時,從自身崗位出發(fā),降低生產成本,涌現(xiàn)出了一個個職工集思廣益、降本增效的精彩瞬間……
拉速控制器優(yōu)化降低區(qū)間成本
連鑄在線使用的拉速控制器由于硬件機構易松動,容易造成電壓輸出波動,導致在生產過程中頻繁出現(xiàn)漏鋼、重接、斷流等生產事故。
近期,連鑄維修工段一方面對拉速控制器的硬件機構進行改進,穩(wěn)定輸出電壓調節(jié);另一方面通過對該拉速控制器輸出波形特點在線分析和研究,對拉速控制器輸出的模擬量在PLC程序中進行波形修正和邏輯關系處理,從而保證輸出信號的穩(wěn)定和精確。自優(yōu)化方案實施后,中包澆注操作過程中,結晶器液面平穩(wěn),避免了因操作造成的金屬溶液傷害事故,同時年可節(jié)約區(qū)間成本6.3萬元。
技術改造出效益
煉鋼棒線熱送系統(tǒng)由軋鋼和煉鋼共同操作,操作稍有不當,就可引起鋼坯在熱送輥道上卡鋼造成廢品。
近期,連鑄維修工段通過對熱送工藝和現(xiàn)場操作進行跟蹤分析,從兩方面改進:一是在自動化連鎖控制系統(tǒng)中,結合棒線的熱送工藝系統(tǒng)實現(xiàn)輥道與推鋼機控制程序在PLC中的邏輯關系,通過網絡接口實現(xiàn)人機界面在線遠程操控熱送輥道系統(tǒng);二是通過改進wincc畫面故障輸出,使其顯示各機械位置的精確位置。
經實施后,有效地解決了誤操作給熱送棒線生產系統(tǒng)帶來的不便因素,提高了熱送率。同時減少了因卡鋼、鋼坯冷卻、彎曲所產生的廢品,年可節(jié)約成本8.4萬元。
讓變頻器重新“回家”
近期,轉爐維修電工利用廢舊配電箱重新對變頻器進行裝配,經過固定、改造、重新敷設電纜、接線等工序,使變頻器重新利用。經試車正常,符合安全要求,此次改造,不但提高了設備安全性和可靠性,并且便于日常維修和維護,節(jié)約費用2000余元。
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